PTAR EN CENTRO COMERCIAL: RECUPERACIÓN ÉXITOSA DEL 100% DE CAPACIDAD OPERATIVA EN MENOS DE 1 MES

EL MANTENIMIENTO DE PTAR SE REALIZÓ EN UN CENTRO COMERCIAL UBICADO EN LIMA

Mantenimiento de PTAR en centro comercial

Contexto del proyecto de mantenimiento de PTAR

El proyecto tuvo como finalidad integral garantizar el cumplimiento normativo ambiental, recuperar y mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento, asegurar la estabilidad operativa continua y extender la vida útil de la infraestructura existente, evitando ampliaciones mayores o reemplazo total de la planta. En conjunto, se buscó estabilizar el proceso, optimizar el desempeño mecánico y químico, reducir riesgos regulatorios y asegurar una operación confiable y sostenible en el tiempo.

Problemática del Cliente para el mantenimiento de PTAR

La PTAR del centro comercial presentaba un deterioro progresivo en sus componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos. Aunque el sistema seguía operando, lo hacía con baja confiabilidad, alta frecuencia de fallas y riesgo operativo.

Problemas principales

  • Baja eficiencia en la remoción de sólidos, grasas y aceites
  • Fallas recurrentes en bombas, motoreductores y sistema neumático
  • Obstrucciones en tamiz y líneas hidráulicas
  • Deficiente dosificación química
  • Inestabilidad en el sistema DAF
  • Acumulación de lodos en equipos
  • Operación con control manual y sin monitoreo digital
  • Riesgo de incumplimiento de parámetros de vertimiento

Impacto en la operación

  • Sobrecostos por mantenimiento reactivo
  • Paradas no programadas
  • Alto consumo de productos químicos
  • Riesgo de sanciones ambientales

Vulnerabilidad en la continuidad operativa del centro comercial

Desafíos del Proyecto de mantenimiento de PTAR

Durante la ejecución del proyecto, uno de los principales retos fue intervenir una planta en operación con equipos que presentaban desgaste mecánico avanzado y acumulación significativa de sólidos y lodos. Esto obligó a realizar desmontajes complejos —como el retiro del motor reductor del tamiz inoxidable, la extracción de rodamientos y el mantenimiento integral del sistema DAF— en espacios confinados y con infraestructura existente, sin margen para ampliaciones estructurales.

La rehabilitación del tamiz implicó no solo su limpieza interna y externa, sino el pulido total, cambio de rodamientos, mantenimiento del reductor y reacondicionamiento eléctrico (limpieza de bobina y pintado de carcasa), asegurando que el equipo recuperara su capacidad operativa original. Estas labores exigieron precisión técnica para evitar desalineaciones o vibraciones posteriores durante la puesta en marcha.

Otro desafío importante fue la intervención integral del sistema DAF. Se realizaron cambios de sellos mecánicos, rodamientos, mantenimiento de rasquetas, limpieza de botella saturadora, reemplazo de válvulas, conexiones de aire y recuperación del sistema neumático. Trabajar sobre este sistema demandó coordinación técnica, ya que cualquier error en el armado podía afectar la eficiencia de flotación y la estabilidad del proceso.

La instalación del nuevo motoreductor de 7.5 HP en el tanque de lodos también representó un reto, debido a la necesidad de fabricar bases metálicas adecuadas, asegurar alineación correcta del eje y garantizar el torque necesario para el movimiento constante de la paleta en un ambiente de alta carga y resistencia.

Adicionalmente, la implementación del PLC y la pantalla HMI implicó migrar de un esquema con control limitado a un sistema automatizado. Esto requirió programación, verificación de señales, revisión de cableado y puesta en marcha controlada para evitar fallos eléctricos o arranques incorrectos de bombas y equipos.

Finalmente, la recuperación del sistema neumático (cambio de mangueras, electroválvulas, unidad de mantenimiento y compresor) exigió eliminar fugas, estabilizar presiones y verificar el correcto funcionamiento de cada componente antes de reiniciar el sistema completo.

Solución FLOWEN de mantenimiento de PTAR

Se ejecutó una rehabilitación electromecánica integral con modernización del sistema de control.

Intervenciones principales

Pretratamiento

  • Limpieza y pulido total del tamiz inoxidable
  • Cambio de rodamientos y mantenimiento del motoreductor

Ecualización

  • Instalación de bomba sumergible
  • Optimización de líneas de impulsión y sistema de nivel

Sistema DAF

  • Mantenimiento correctivo de bomba de presurización
  • Rehabilitación de rasquetas y reductores
  • Limpieza de botella saturadora
  • Renovación del sistema neumático
  • Instalación de tablero con HMI

Dosificación y automatización

  • Limpieza del sistema de polímero
  • Instalación de instrumentación
  • Implementación de PLC y control automático del proceso

Manejo de lodos

  • Instalación de motoreductor de 7.5 HP
  • Mantenimiento integral del filtro prensa

Infraestructura

  • Limpieza y ordenamiento de tuberías
  • Optimización eléctrica del tablero de fuerza y control

Instalación de contómetro y soportes estructurales

Resultados del proyecto de mantenimiento de PTAR

Indicadores clave

  • 100% de recuperación de la capacidad operativa instalada
  • 90% de reducción de fallas mecánicas recurrentes
  • 85% de mejora en la estabilidad operativa del sistema DAF
  • 80% de reducción del riesgo de paralizaciones imprevistas
  • 100% restablecimiento del sistema neumático y del control automatizado

Resultados operativos

  • Operación continua y estable
  • Monitoreo en tiempo real mediante PLC y HMI
  • Presión y saturación de aire del DAF estabilizadas
  • Sistema neumático hermético y confiable
  • Filtro prensa operando con mayor eficiencia

Resultados ambientales

  • Mayor estabilidad en la remoción de sólidos suspendidos, grasas y aceites
  • Reducción del riesgo de descargas fuera de parámetro
  • Condiciones operativas alineadas al cumplimiento normativo

Resultados económicos

  • Se evitó la inversión en reemplazar la planta
  • Reducción de costos por mantenimiento correctivo
  • Menor tiempo de parada operativa
  • Extensión de la vida útil de los equipos críticos

Valor diferencial del proyecto de mantenimiento de ptar

  • Intervención integral (mecánica, eléctrica, neumática y automatización) en un solo proyecto
  • Enfoque basado en confiabilidad operativa
  • Rehabilitación profunda, no mantenimiento superficial
  • Modernización tecnológica sin ampliaciones estructurales
  • Optimización de la inversión del cliente

Conclusiones

Se recuperó completamente la operatividad de la PTAR de un centro comercial en Lima mediante una rehabilitación electromecánica integral y la implementación de automatización, logrando estabilidad operativa, cumplimiento ambiental y evitando el reemplazo total del sistema.

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